“轉(zhuǎn)崗時(shí)心中滿是忐忑,沒(méi)想到不但勞動(dòng)強(qiáng)度降低了,收入還隨之增加。”談起去年底那次轉(zhuǎn)崗,40歲的蔣文彬可謂感慨頗深。作為一名進(jìn)廠8年的老員工,他有了一個(gè)新身份——從生產(chǎn)線上的裝配工轉(zhuǎn)崗為物料配送工。

日前,重慶宗申發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司通過(guò)對(duì)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)1011生產(chǎn)線實(shí)施智能化改造,不僅產(chǎn)品質(zhì)量更優(yōu),而且“減員”60多人。但企業(yè)并沒(méi)有辭退這些員工,而是通過(guò)培訓(xùn),讓他們又有了一份新工作,不僅勞動(dòng)強(qiáng)度降低了,收入還隨之增加。
重慶宗申發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司總經(jīng)理陳耀軍介紹,實(shí)施智能化改造的1011裝配生產(chǎn)線,僅智能裝配就有12個(gè)自動(dòng)化單元,配備近200臺(tái)全自動(dòng)專機(jī)、星空機(jī)器人、電動(dòng)伺服壓裝缸等智能設(shè)備,通過(guò)運(yùn)用激光檢測(cè)、扭矩檢測(cè)、伺服壓裝等工藝,使生產(chǎn)過(guò)程充滿“智慧”。

“以前整條生產(chǎn)線需要120多名工人兩班倒,而現(xiàn)在只需60多名,不僅生產(chǎn)效率有所提高,而且品質(zhì)、耐用度、降噪音等指標(biāo)均大幅提高。”陳耀軍表示,通過(guò)綜合測(cè)試,1011生產(chǎn)線進(jìn)行智能化改造后產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升,一次測(cè)試合格率從96%提高到99%,用工減少62人,人均效率提升了120%。
智能化改造在提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),也讓“富余”的工人有了新的崗位。
此前他的工作是為摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)裝配電機(jī),每裝配一臺(tái)電機(jī)耗時(shí)約25秒,忙碌時(shí),他每天最多可裝配1500臺(tái),勞動(dòng)強(qiáng)度不低。
去年11月,由于1011生產(chǎn)線進(jìn)行智能化改造,蔣文彬和1011生產(chǎn)線上的60多名工友,都面臨轉(zhuǎn)崗的問(wèn)題。
陳耀軍透露,這60多名工人,不僅都是公司的老員工,而且本身也是成熟技術(shù)人員,只要稍加培訓(xùn),完全可以勝任其他崗位。加之企業(yè)訂單充足,多條新上馬的生產(chǎn)線人手緊缺,此前從1011生產(chǎn)線“換”下的60多名工人,目前都已找到其他合適的崗位,無(wú)一人下崗,并且工藝技能也普遍得到提升。
以蔣文彬?yàn)槔郧埃麖氖卵b配這個(gè)單一工種,只需明白發(fā)動(dòng)機(jī)電機(jī)裝配原理即可,而現(xiàn)在他必須熟悉了解發(fā)動(dòng)機(jī)的100多個(gè)零部件。這項(xiàng)在培訓(xùn)中獲得的新技能,也讓他的工資比之前多了300元左右。
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